超等石化纲领:蒸汽和汽锅供水品性下落会变成乙烯安设压缩机透平结垢,进而激勉机组使命服从下落、耗汽量彰着上升等问题。著作对三套乙烯安设压缩机透平结垢问题的具体原因进行了分析,并详备先容了对其遴选的停机浸泡清洗、加注清洗剂在线清洗、饱和蒸汽在线清洗等处理方法及提防事项,同期提议了防守压缩机透平结垢的应付措施,可为同类问题的处理提供参考。
关节词:压缩机透平 结垢 清洗 应付战略
乙烯安设是石化工场的“龙头”安设,其裂解气压缩机、丙烯制冷压缩机和乙烯制冷压缩机是安设的“腹黑”,压缩机的运行气象顺利决定乙烯安设的巩固长满优运行水平。压缩机透平(简称透平)侧遴选高品级蒸汽驱动,如果蒸汽品性不良,会变成透平结垢,出现驱动透平轮室压力颠倒上升、主汽门开度接近全开、透平够不上设定转速、机组运行服从下落等颠倒表象,还会加多汽轮机蒸汽消费、影响压缩机负荷,致使严重要挟压缩机的安全运行【1-12】。
本文旨在讲究分析中国石化某三套乙烯安设在长周期运行过程中出现的透平结垢问题及遴选的应付措施,主要从透平结垢机理、透平结垢危害、透平结垢处理、透平结垢防守等四个方面进行系统阐发,为乙烯安设“三机”透平巩固运行提供研讨性建议。
1 透平结垢机理及原因分析
1.1 结垢机理
透平结垢与蒸汽中盐类杂质的熔解性密切干系,在缸体中的千里积机理与汽液两相分拨机理关联。当蒸汽进入透平推广作功后,跟着蒸汽的温度、压力下落,当某种盐类杂质佩戴量大于其在蒸汽中的熔解度时,就会进入饱和状态以固体样式析出并千里积在蒸汽通流名义上【9】。
通过对压缩机透平结垢情况的查看和对垢样的化验分析,不错讲究出如下端正:
1) 一般汽轮室、静叶握环、透平转子等部位从高压端到低压端的结垢进程渐渐加多,相配是终端两级叶片结垢会比拟严重。流体作用会导致动叶片结垢比静叶片严重,离心力作用会使叶顶的盐垢厚度大于叶根。
2) 透平内结垢的物资可分为可溶性物资和不溶性物资。可溶性物资主如若Na盐,如Na2CO3、Na2SO3、Na2SiO3、NaCl等;不溶性物资主如若SiO2、CuO、Fe2O3等。
3) 因汽包夹带水导致的结垢,垢物构成与炉水水质相似,主要为Na3PO4、NaOH、SiO2。一般在透平高压级因蒸汽压力和温度很高,蒸汽流速快,不易结垢,高压级后几级主要千里积熔解度低的Na3PO4;NaOH在蒸汽中熔解度较大,主要千里积在中压级和低压级的前几级;饱和蒸汽佩戴的硅酸在过热蒸汽中会失水变成SiO2,SiO2在蒸汽中的熔解度较大,当蒸汽压力彰着下过时会析出,主要千里积在透平的中、低压级,因垢物数目大、质地硬,不易捣毁。
4) 蒸汽中等阴离子和有机物容易变成透平腐蚀,致使失效。当蒸汽佩戴Cl-杂质时,跟着杂质的千里积并浓缩,会变成透平叶片电化学腐蚀;有机物在高温高压蒸汽中最终降解生成羧酸(RCOOH)、CO2和H2O,导致pH值假造,进而导致透平叶片酸腐蚀问题。
1.2 原因分析
1.2.1 典型案例
1) S企业乙烯安设透平结垢情况
S企业2号乙烯安设老区在2006年出现乙烯制冷压缩机透平结垢情况,在2007年、2009年和2014年分散出现裂解气压缩机透平结垢情况。
乙烯制冷压缩机透平自2005年1月大修以后运行平素,但跟着时期的推移,透平运行气象日趋恶化,转速不休下落,从2005年10月至2006年4月,压缩机转速由8 100 r/min下落到了7 200 r/min,汽轮机进汽量和压缩机负荷下落,一段吸入压力高潮。通过分析裂解炉水质和蒸汽品性,发现炉水品性恶化,蒸汽中Na+和SiO2存在超标表象,变成透平动、静叶片积盐结垢。自后在不假造进口蒸汽压力、不假造压缩机转速的前提下,遴选饱和蒸汽在线冲洗的方法对透平叶片上的污垢进行了清算。
老区裂解气压缩机透和善丙烯制冷压缩机透平在2007年8月大修后,从12月底运行出现轮室压力渐渐上升、功率渐渐下落的问题。裂解气压缩机透平轮室压力由西宾后的6.6 MPa渐渐上升至8.1 MPa,丙烯制冷压缩机透平的轮室压力由西宾后的6.0 MPa渐渐上升至8.5 MPa,严重影响了安设的负荷以及机组的安全运行。2008年2月安设泊车消缺,对透平进行开缸查看,发现叶轮及喷嘴结垢比拟严重,详情为蒸汽佩戴Na盐使透平结垢。随后,对污垢进行了清算。
然则从2009年3月运行,老区裂解气压缩机透平的轮室压力照旧出现握续上升问题,2009年5月上升至8.2 MPa,丙烯制冷压缩机透平的轮室压力上升至7.9 MPa,透平结垢问题再次出现。2009~2010年期间,分散两次对裂解气压缩机和丙烯制冷压缩机透平遴选带负荷湿蒸汽在线清洗的方法进行除垢,取得了普遍的成果。分析合计,透平结垢的主要原因是裂解炉经过调动后,运行负荷加大,产汽量有所加多,汽锅汽包汽水分离结构遐想不对理,供水、上水管方针与排污管汲水方针接近,干豫了炉水取样的准确性,未实时发现蒸汽品性下落问题,从而变成透平结垢。
从2013年11月起,老区裂解气压缩机透平轮室压力再次出现赶快升高问题,经判断为蒸汽品性逝世欠安引起的压缩机透平结垢。为减少泊车西宾带来的亏空、保险乙烯安设长周期运行,2014 年1月和3月两次对压缩机透平进行带负荷湿蒸汽在线清洗,取得了普遍的除垢成果。
2) M企业乙烯安设透平结垢情况
2014年,M企业1号乙烯安设受汽锅供水品性波动影响,乙烯制冷压缩机透平出现结垢情况,影响安设满负荷运行,遂对乙烯制冷压缩机透平进行了泊车浸泡清洗,清洗后透平轮室压力规复至平素水平,基本能知足安设平素运行。
但随后又出现丙烯制冷压缩机透平轮室压力快速上升问题,转速握续假造,为乙烯制冷压缩机提供冷量不及致使其四段排出压力高,严重制约安设满负荷分娩。2015年对两台机组进行了饱和蒸汽在线清洗,清洗后丙烯制冷压缩机透平轮室压力由3.65 MPa下落至2.80 MPa,乙烯制冷压缩机透平轮室压力由3.15 MPa下落至2.50 MPa,丙烯制冷压缩机转速可提高至额定值,证明清洗成果较好。
3) F企业乙烯安设透平结垢情况
从2020岁首运行,F企业乙烯安设裂解气压缩机透平出现进汽量和透平输出功率握续下落的问题,安设负荷严重受限【13】。为了管制该问题,提议在督察安设运行的情况下,通过在线加注清洗剂的方式进行清洗; 为了透澈管制瓶颈, 自后诓骗消缺机会在裂解气压缩机N2运行工况下进行了饱和蒸汽在线清洗, 实施后透平输出功率基本规复平素。
通过对结垢物的分析和对除氧器运行情况的排查,详情透平结垢的主要原因为含油的烃类介质露馅被带入蒸汽系统,使得进入除氧器的凝结水及格率低,导致蒸汽品性下落。
1.2.2 原因分析
透平中垢物的主要着手有蒸汽中的Na、Si、Na+、Si4+形成的盐类,以及管线腐蚀的铁锈等,通过分析典型案例及查阅关联文件可知,其结垢的主要原因可能有:
1) 蒸汽发生汽包(如裂解炉汽包)在加药、液位逝世或者排污逝世不好的情况下会导致蒸汽中Na+、Si4+超标,Na+、Si4+经过始终积蓄使透平积盐严重,从而变成透平结垢。
2) 汽包遐想或者排污阀选型不对理导致汽包的排污逝世才略不及,炉水中的SiO2以及Na+等物资含量会高潮,变成发生蒸汽中佩戴大齐的盐类物资,进而导致蒸汽品性下落。
3) 减温水水质玷辱顺利影响蒸汽品性,变成透平结垢,其特征是垢样中含量极低。
4) 换热器露馅或操作原因导致凝结水中油含量超标,容易导致阴、阳床再生周期严重镌汰,从而出现由于汽锅供水含油量超标导致汽包液面产生大齐泡沫、引起汽水共沸的表象,使得蒸汽品性严重恶化。
5) 汽锅供水除氧器的供应才略不及,加重氧化垢物的生成。
6) 由于腐蚀原因,凝结水中Fe3+含量超标,未经净化或处理,导致减温水劣质化,其进入蒸汽系统后,最终将导致Fe2O3等固态微粒粘附在透平的蒸汽通流部分,在透平叶轮处富集。
2 透平结垢的危害
透平通流部分结垢后,将使汽流的通流面积减小,若督察各级压力不变,则流量将减小,使透平发出的功率减小,同期,透平轮室压力彰着升高,吸汽才略下落,不仅对压缩机的经济性有顺利影响,而且严重要挟透平的安全运行【8】。危害主要有以下几个方面:
1) 透平各级压力降加多,导致隔板前后压差增大,隔板变形严重时会与叶片发生摩擦。
2) 透平服从假造,进气颐养阀阀杆开度彰着增大,导致转速下落。
3) 蒸汽通流面积减小,变成蒸汽流量假造,机组服从下落,汽耗量加多,负荷假造,安设能耗上升。此外,蒸汽通流面积减小还会变成流动阻力增大,轴向推力增大,使得转子轴向位移增大,推力轴承过载。
4) 在透平中部各级结垢时,前部各级的焓降减小,级的反动度加多,导致转子轴向力增大。
5) 当透平迷宫密封梳齿之间的破绽被垢物填满后,会变成密封成果下落,蒸汽露馅量加多,致使导致转子轴向力加多。
6) 若叶轮上结垢不均匀,则会导致转子不服衡。此时,转子质心偏离轴承中心线,产生颠倒振动。
7) 流谈因盐溶液作用,形成局部腐蚀;应力交变及腐蚀介质作用在部件上,形成腐蚀疲钝和应力腐蚀。
8) 叶片结垢后,离心力加多,围带内名义结垢和盐分千里积,则会使围带离心力加大,易变成叶片和围带的损坏。
9) 透平通流部分结垢严重时,容易变成主汽阀、调速阀卡死的事故,在蹙迫泊车时,若主汽阀、调速阀动作不活泼或卡涩不动作,会变成严重后果。
10) 如蒸汽中佩戴有硅酸粉末,会引起叶片、喷嘴等部件的严重磨损。
3 透平结垢处理
当今处理蒸汽透平结垢问题主要有三种方法,即停机清洗【6,14】、加注清洗剂在线清洗和饱和蒸汽在线清洗【1-5,7-20】,三种方法在分娩中均有应用,本文将凭证具体案例对三种方法加以先容和证明。三种清洗方法的优转折如表1所示。
表1 三种清洗方法的优转折
1) 停机清洗,主要包括机械清洗、浸泡清洗和化学清洗等方法【4、14、20-21】。停机机械清洗需停机解体各部件,用高压水枪捣毁各部件名义的结垢物,但机组泊车大修,既要干预大齐的东谈主力物力,又需要较长的时期,例必会变成纷乱的经济亏空【20】。停机浸泡清洗主要针对Na2CO3、NaOH等可溶性垢物,在透平停机后,割断透平进、出口蒸汽,通入汽锅供水,将透平壳体充满,然后进行手动盘车,进行反复冲洗。水洗法操作较容易,所用时期相对较短,但只对可溶性垢物清洗成果好。停机化学清洗主要针对Fe2O3、Al2O3等不溶性垢物,需要用化学清洗液进行清洗去除,经过化学清洗后的叶轮可能需要进行动均衡测试。
2) 加注清洗剂在线清洗。在机组平素运行情况下,通过加注多种耐高温、耐高压的化学组分的搀和缓蚀阻垢剂,诓骗其与垢物产生的界面浸透、挤压、剥落等界面效应,使垢物变成轻捷粉末零散、漫衍、悬浮于水中,再通过排污、凝结水除铁器以及精处理高速混床扣留等方式排出【13,22】。该方法不仅能捣毁转变已结的垢物,还可防守结垢物资在受热面上千里积。
3) 饱和蒸汽在线清洗。通过饱和蒸汽夹带的水或经冷却而产生的凝液熔解透平流谈、 叶片及静叶栅上的结垢物, 以规复流谈宽度。可通过保握透平一定的转速, 加大饱和蒸汽进汽量, 增强清洗成果。由于饱和蒸汽在线清洗方法成果较好, 何况省时省力, 因此,该方法得到了芜俚的实践应用【1-5,7-19】。
3.1 停机浸泡清洗
2014年5月,M企业1号乙烯安设乙烯制冷压缩机透平转数运行平缓下落,由9 150 r/min降至8 800 r/min,透平轮室压力最高高潮至3.95 MPa,严重影响安设运行负荷。遴选提高进口蒸汽压力,假造出口管网压力的措施后,转数规复平素,但V1阀开度由平素的60%增大至75%。经分析,主如若由于透平叶轮通流部分结垢所致,于2014年9月23日对乙烯制冷压缩机透平进行了泊车浸泡清洗。
3.1.1 前期准备
前期准备使命如下:
1) 保握安设低负荷运转;
2) 在透平缸体导淋配临时管引入高压汽锅供水;
3) 在现场接临时电源,用于现场水质采样仪供电,现场进行实时刻析;
4) 现场备软管数根,用于接N2、中压蒸汽及上汽缸排汽,透明长塑料管10 m,用于监测透平水位;
5) 准备手提式红外线测温仪和双金属温度计对气缸温度进行监测。
3.1.2 浸泡清洗经由
浸泡清洗经由包括以下几个方面:
1) 透平打闸后,立即在透平排汽管线采样分析电导率及pH值。
2) 阐发透平缸体降温及格后,从透平缸体导淋处接入高压汽锅供水。
3) 在透平排汽手阀勾通透平侧导淋接透明胶管,将其引至透平V1阀阀室处,以此监控透平灌水液位。浸泡高度至透平V1阀顶部相连螺栓处,同期远隔透平上缸排汽温度测点(透平上缸约3/4高度)进行排汽。
4) 远隔透平联轴节保护罩上半部,通过链条盘车器对其进行一语气盘车。
5) 待液位升至V1阀阀室后,通过合适颐养上水导淋开度和采样导淋开度,使凝液保握流动。
6) 上水至指定液位后,每隔5 min记载一次在线电导率变化情况。
清洗已矣原则为通过分析凝液水中电导率、钠、硅离子含量阐发清洗节点。对入水口和出水口进行一语气采样,当出、入水口电导率值、钠、硅离子含量握续10次釆样值均保握富厚并经阐发后,不错已矣清洗。
3.1.3 浸泡清洗成果
遴选除盐水轮回浸泡法,在停机不拆大盖的情况下清算汽轮机,取得较好成果,乙烯压缩机透平转数规复平素,由之前的8 170 r/min提至9 060 r/min,轮室压力下落, 由3.86 MPa降至2.4 MPa, 安设负荷提高,裂解炉投料负荷由之前的127 t/h提高到145 t/h,V1阀开度减小,由100%开度降至60%阁下。
3.2 加注清洗剂在线清洗
2020年,F企业乙烯安设裂解气压缩机透平出现结垢表象,在问题初期督察安设负荷不变的情况下,初次在乙烯行业遴选了加注搀和缓蚀阻垢剂的在线清洗决议【13】。具体实施如下。
3.2.1 加注清洗剂在线清洗经由
遴选的清洗剂为复合型清洗剂,由耐高温、耐高压的名义活性剂、浸透剂及剥离剂、名义致钝和缓蚀剂等复配而成,低毒、弱碱性。
将清洗剂用除盐水稀释调配至一定浓度,一语气注入至乙烯安设在运行裂解炉减温水颐养阀后,清洗剂随减温水注入超高压蒸汽总管,被蒸汽带进透平中。清洗剂浓度与透平进汽量和输出功率的变化情况如下表2所示。由表2不错看出,跟着加剂浓度的提高,压缩机透平的进汽量和输出功率升高,证明清洗取得了一定成果。
表2 清洗剂加注期间配剂和浓度颐养数据表
加注清洗剂清洗期间,监测分析透平凝液中SiO2及Na+等策画情况,发现均有不同进程的波动,电导率最高为164.8 μS/cm,Na+最高浓度1 260 μg/L。
3.2.2 加注清洗剂在线清洗成果
2020年7~11月,握续在线加药清洗145 d后,裂解气压缩机透平进汽量上升,功率提高10%,安设运行负荷从85%提高至92%,取得彰着成果。
3.3 饱和蒸汽在线清洗
饱和蒸汽在线清洗能使压缩机透平运行成果与机械清垢基本一致,然则用时大大镌汰,使得安设随机在短时期内规复到平素分娩状态,何况减少了低负荷分娩变成的经济亏空。同期,由于不需要拆装透平,减少了现场功课次第,提高了功课安全性,幸免了因施工质料问题变成机组二次损坏的情况发生,因此该方法得到了芜俚应用,比如S企业针对2号乙烯安设老区乙烯制冷压缩机和裂解气压缩机屡次出现的结垢问题遴选了饱和蒸汽在线清洗期间【8-10】,M企业针对1号乙烯安设丙烯、乙烯制冷压缩机透平结垢问题遴选了饱和蒸汽在线清洗期间【11-12】,F企业针对裂解气压缩机透平结垢问题也遴选了饱和蒸汽在线清洗期间【13】,均取得了较好的成果。本文主要先容M企业饱和蒸汽在线清洗期间的应用情况。
M企业自2014年12月运行,受汽锅供水品性波动的影响,丙烯制冷压缩机透平轮室压力快速上升,最飞扬至3.65 MPa,转速握续假造,为乙烯制冷压缩机提供冷量不及,致使其四段排出压力高,严重制约安设满负荷分娩。为管制上述问题,于2015年1月30日对两台机组进行了饱和蒸汽在线清洗。
3.3.1 清洗前准备
清洗前的准备使命包括以下几点:
1) 在透平在线清洗前,将安设负荷降至60%阁下,并将工艺系统颐养到位。
2) 乙烯制冷压缩机为背压式机组,将排汽切出改为排现场消音器,排汽压力逝世在300~400 kPa。
3) 丙烯制冷压缩机为抽汽冷凝式机组,将抽汽切出改为排现场消音器,抽汽压力逝世在1.58~1.75 MPa。
3.3.2 饱和蒸汽在线清洗过程
通过平缓假造裂解炉和热电汽锅超高压蒸汽的产汽温度,将丙烯、乙烯制冷压缩机透平进口的高压蒸汽温度平缓假造。
乙烯制冷压缩机透平(C-600T)进口高压蒸汽温度在9:00降至350℃时,其排汽凝液中电导率和SiO2出现变化,SiO2浓度达34.09 μg/L,Na+浓度达214 μg/L;在10:10,透平进口高压蒸汽温度达340 ℃,排汽温度148 ℃阁下,排汽温度达到饱和状态,此时电导率运行发生变化,从平素值6 μS/cm高潮至13 μS/cm,如图1和表3所示。跟着进口蒸汽进一步降温,透平缸体内蒸汽湿度增大,进一步清洗前边的叶轮,进而将更多结垢物清洗出来。在11:15时,进口高压蒸汽温度为332 ℃,其电导率最高达131.0 μS/cm;在14:00 时,进口高压蒸汽温度为275 ℃,其电导率为58.6 μS/cm,SiO2浓度为7 210 μg/L,Na+浓度为4 090 μg/L。清洗气象显现,乙烯制冷压缩机透平进口高压蒸汽温度最低下落至261 ℃。在清洗过程中,乙烯制冷压缩机轮室压力大幅下落,在进口雷同高压蒸汽进汽条款下,其轮室压力下落约0.6 MPa,证明这次清洗较好地去除了透平内的盐垢。
图1 清洗过程乙烯制冷压缩机透平凝液电导率变化情况
表3 乙烯制冷压缩机透平凝液分析数据
丙烯制冷压缩机透平(C-650T)进口高压蒸汽温度在13:11时降至290 ℃,抽汽温度207 ℃阁下,接近饱和状态, 此时抽汽凝液电导率运行出现较大变化, 如图2和表4所示。在13:20 C-650T进口高压蒸汽温度达286 ℃时, C-650T抽汽凝液电导率有较大变化,从平素值6 μS/cm高潮至27.2 μS/cm;当 C-650T进口高压蒸汽温度下落至274 ℃时,C-650T抽汽凝液电导率达到最大值319 μS/cm,在进口蒸汽温度由274 ℃假造至269 ℃的过程中,轮室压力运行出现快速下落,30 min内下落了0.54 MPa,证明透平结垢最严重部位蒸汽也曾达到饱和状态,大齐可溶性盐溶于湿蒸汽中,15:00时,C-650T 抽汽凝液中Na+、SiO2浓度大大超出平素值;当进一步降温, 最低达266.5 ℃时,抽汽凝液电导率下落至26 μS/cm,排出垢物进一步减少,在雷同进汽条款下轮室压力由3.02 MPa快速下落至2.48 MPa,证明清洗过程也曾去除大部分盐垢。
图2 清洗过程丙烯制冷压缩机透平凝液电导率变化情况
表4 丙烯制冷压缩机透平抽汽凝液详备组分
3.3.3 饱和蒸汽在线清洗成果
表5和表6分散为丙烯、乙烯制冷压缩机透平清洗前后的运行参数。由表5和表6可见:C-600T、C-650T经过清洗后,安设能达到满负荷,C-650T运行状态普遍,转速可提高至5 380 r/min,V1阀开度约75%,进汽量能达到134 t/h,最高进汽能达到144 t/h,较清洗前状态彰着好转;C-600T转速可提高至9 100 r/min,且V1阀开度只须60%,轮室压力只须2.4 MPa阁下,状态也有彰着好转。
表5 丙烯制冷压缩机透平清洗前后运行参数表
表6 乙烯制冷压缩机透平清洗前后运行参数表
3.3.4 饱和蒸汽在线清洗提防事项
饱和蒸汽在线清洗应提防以下几点:
1) 在线清洗过程中,要通过颐养防喘振阀逝世好各段吸入温度、压力和流量,逝世好各段吸入罐液位,幸免大幅波动激勉机组联锁泊车;同期,监控好机组振动、位移、温度等参数变化,发现问题立即处置。
2) 饱和蒸汽清洗温度需聘任合理,温渡过高,清洗成果不彰着;温渡过低,较多的饱和湿蒸汽进入透平,会对转子变成较大冲击。凭证透平具体结构,结合实施警戒,一般聘任清洗温度高于使命压力下的饱和温度15 ℃以上,清洗成果比拟彰着【8,11】。
3) 为灵验防守饱和蒸汽对管线变成水击,在蒸汽管线一谈的各疏水器及导淋处实时进行排液。
4) 如果透平具备抽汽功能,需提前将抽汽切出管网。因抽汽温度会先于进口温度进入湿蒸汽饱和状态,如不提前切出管网,将会导致抽汽带水,变成管网水击。
5) 透平进口超高压蒸汽的降温速率比拟难逝世,如降温过快或波动,可能变成透平表里缸温差过大,振动上升,导致缸体变形,激勉机组联锁。一般率先假造压力,再假造温度,然则必须将温度逝世在操作法轨则的温度以上,以免损坏叶片。可提前制定好降温、降压弧线,逝世好蒸汽降压、降温速率,幸免过大的降温速率变成汽缸和管谈法兰等部件产生过大温差应力而变成次滋事故。
6) 不错通过合适假造温度、提高转速、加大蒸汽流量,增大蒸汽对透平通顺部件冲洗力度,加快透平通顺部分的水垢零散,提高在线清洗成果。
7) 可通过不雅察透平的轮室压力变化动作判断清洗成果的措施。在雷同负荷、同等进汽量的情况下,当透平轮室压力不跨越遐想值的10%时,可合计在线清洗取得胜利。
4 防守蒸汽透平结垢措施
防守蒸汽透平结垢应遴选以下措施:
1) 防守透平结垢的措施重在源泉,要加强水质管制。蒸汽品性取决于汽锅供水和炉水水质,只须逝世颐养好汽锅供水和炉水的水质才智得到品性及格的蒸汽。
一是提高对水汽管制的意思意思进程,加强对蒸汽系统玷辱源偏激危害和防控学问的宣贯,严格践诺关联化验频次的工艺管制规律,强化分析东谈主员对水汽运行工艺颐养过程的分析化验,研讨工艺操作主谈主员进行颐养。
二是严格逝世各项水汽策画,提高策画及格率。对pH值、电导率等要点策画加强监控,对不对格数据要有分析、有措施、有论断,并实时反应到工艺颐养中。
三是强化运行管制和工艺操作,日常加药及排污使命要实时到位,逝世好磷酸盐注入量,作念好汽包连排和间排管制,确保所产蒸汽及格。
2) 加强汽锅运行管制,富厚汽包液位在策画规模内,保证饱胀的分离空间。富厚汽锅运行负荷,减少汽包饱和蒸汽对高SiO2含量炉水的机械佩戴。
3) 投用汽包在线分析仪,遴选阳离子电导率在线监测;具备条款的投用过热蒸汽电导率及SiO2含量在线分析仪,蒸汽品性出现波动实时颐养处理。
4) 加强对“三机”透平凝液的分析,发现颠倒要实时处理。
5) 透平轮室压力是判断结垢的紧要参考依据,日常要加强对轮室压力的监控,发现高潮趋势要分析判断是否存在结垢并遴选措施。
6) 确保汽锅供水除氧器的除氧使命才略,幸免汽锅供水氧含量升高。
7) 作念好凝结水偏激精制系统运行状态的监控,发现策画颠倒要实时处理,要点热心Na+、SiO2、Fe3+、有机物浓度等参数。
8) 一般大机组的润滑油系统中,小透平与机组使用雷同蒸汽源,建议加强对小透平的运行状态监控,如果出现功率下落表象,不错实时将小透平在线切出进行查看,以判断是否因结垢问题导致出现上述表象。
5 论断
乙烯安设“三机”透平结垢问题通过遴选饱和蒸汽在线清洗的方法进行处理虽成果显耀,但仍然存在一定的风险,同期清洗前需假造安设负荷运行,也会影响平素分娩。因此,建议从源泉上管制蒸汽和汽锅供水品责怪题,只须这么才智从本色上排斥乙烯“三机”透平结垢问题,保证安设长周期满负荷运行。
本届大会初步议程
参会证明:期间装备就业商3800元/东谈主、油气田、真金不怕火油石化、煤化工、化工等分娩企业免费
参会商酌:超等石化开云集团「中国」Kaiyun·官方网站
以可靠性为中心的维修与智能运维期间
01.韩建宇 中国石油化工集团有限公司高等内行
拓荒一体化智能监测会诊发展
02.李迎丽 中国石油自然气集团有限公司拓荒内行
论保冷的紧要性与非开挖管谈确立
03.浙江鹏飞绝热安装有限公司
高品性绝热材料 助力石油化工高质料发展
04.熊建新 中国石油化工集团有限公司高等内行
油升沉地点下新建开车的催化裂化安设
05.谢国粹 中国石化工程部首席内行
ASPEN工业AI和机器学习提高金钱可用性和绩效管制
06.艾斯本期间有限公司
智能化助力长庆石化拓荒检维修管制提高
07.赵 飞 中国石油长庆石化分公司总司理助理
金属3D打印期间在石化规模的应用估计
08.王存智 中国石化工程建设有限公司(SEI)正高/首席内行
尖刻工况下关节阀门失效分析、故障估计及智能防控期间
09.王 渭 中国机械工业集团有限公司首席内行、教高
数字孪生期间在化工拓荒西宾阐发的应用和往时:透明、安全与服从
10.北京达好意思盛软件股份有限公司
真金不怕火葬企业大西宾同步技改样子管制体系建设及运作探讨
11.董开河 中海石油宁波大榭石化有限公司机械能源部副司理
拓荒可靠性管制
12.亓 潇 中海壳牌石油化工有限公司拓荒可靠性主任
化工企业拓荒运维数字化转型全栈管制决议
13.蔡 英 中机维协石油石化建安检维修协会专 家
题目待定
14.天津长瑞大通流体逝世系统有限公司
遴选撞击声波期间,真金不怕火油烟气催化剂颗粒物浓度及粒度在线测量
15.武汉龙潭告捷科技发展有限公司
百年福伊特助力机泵节能增效
16.福伊特驱动期间系统(上海)有限公司电力及油气就业
石油化工样子建设期拓荒全生命周期包机管制探索
17.王 超 中国石油广东石化分公司化工二部拓荒司理/高工
参会商酌:超等石化
走动式压缩机的措施化安装与试运
01.赵 岩 中海石油真金不怕火葬有限累赘公司高等参谋人
怎么提高石化企业姿首拓荒运行可靠性
02.陈文勇 福建真金不怕火油化工有限公司 副处长
数质为先--石化行业拓荒监测管制决议
03.苏州德姆斯信息期间有限公司
题目待定
04.中船集团/哈尔滨广瀚能源/湛蓝传动
真金不怕火油化工一体化样子西宾过程质料信息化管制
05.胡圣忠 中科(广东)真金不怕火葬有限公司高等内行/副司理
动拓荒在线监测浅析
06.李 立 中石化广州工程有限公司期间副总监,正高
打造“专科+贤慧+精益”的运维西宾信息平台
07.上海安恪期间股份有限公司-安恪济南(JIT)-研发中心(DC)
底层构架+智能数据就业:买通智能运维的临了一公里
08.硕橙(厦门)科技有限公司
在新地点下石油真金不怕火葬关节机组出现故障该何去何从
09.广州仓韬机电期间有限公司
石油石化企业拓荒可靠性数据库建设翻新与实践
10.石 帅 中海油安全期间就业有限公司商酌处事部高工/副司理
数字化赋能拓荒智能运维、全力提高拓荒先见性西宾水平
11.丘学东 中国石化广州分公司公司高等内行/拓荒期间支握中心主任
面向全生命周期健康管制的石化拓荒智能运维管制决议翻新与实践
12.重庆川仪自动化股份有限公司 首席遐想师,重庆川仪软件有限公司
激光增材期间在石化行业的现实应用
13.东莞市华鑫激光科技有限公司
怎么提高石化企业动拓荒运行可靠性
14.卞 勇 福建古雷石化有限公司拓荒管制垄断
题目待定
15.中国石化茂名分公司
加强考究化管制,夯实仪控管制根基
16.赵庆林 中海油惠州真金不怕火葬分公司
拓荒智能运维,助力先见性西宾
17.张翼飞 中国石油广东石化分公司真金不怕火油二部 高 管
高温双复旧离心泵机械密封失效分析及应付措施的探讨
18.王武凤 山东华星石油化工集团有限公司高工/拓荒工程师
浅谈贤慧运维的基础
19.王少勇 中海油惠州真金不怕火葬分公司姿首内行
题目待定
20.中科(广东)真金不怕火葬有限公司
参会商酌:超等石化
探讨安设检维修开停工拓荒毁感冒险的防守
01.刘小辉 中国石油化工集团有限公司高等内行
特种拓荒腐蚀早期检测期间偏激应用
02.赵 博 中国特种拓荒检测估计院教高/二级学科首席
储罐密闭切水系统
03.广州天禾自动化实业有限公司
爬壁机器东谈主助力绿色石化
04.深圳市行知行机器东谈主期间有限公司石化部
有机液体储罐平素工况和检维修期间的VOCs治理期间
05.刘忠生 中石化(大连)石油化工估计院有限公司 正 高
千万吨真金不怕火油系统腐蚀逝世遐想理念及实践
06.王金光 中国石化工程建设有限公司期间总监/教高
体系化管制助力危化企业安全分娩----“工业互联网+危化安全分娩”建设实践
07.倪继军 上海安恪期间股份有限公司 CEO
打造绿安病院一站式就业,助力企业绿色安全高质料发展
08.罗 恪 中国拓荒管制协会绿色安全期间就业中心主 任
真金不怕火油化工安设腐蚀逝世战略
09.王 宁 中石化真金不怕火葬工程集团洛阳期间研发中心正 高
大型储罐健康监测与风险预警期间
10.程 伟 合肥通用机械估计院特种拓荒查看站有限公司总司理助理
碳达峰配景下真金不怕火葬企业安全和节能新材料及新期间
11.唐 波 常州大学 教 授
石油化工尖刻腐蚀条款下拓荒腐蚀与防护期间
12.王 巍 原中国石油大庆石化公司高工/中国防腐蚀行家
绝热层下腐蚀检测评估及逝世期间探讨
13.李晓炜 中石化真金不怕火葬工程集团洛阳期间研发中心团队样子司理
常压危运罐车罐体的安全查看
14.肖超波 广州特种拓荒检测估计院部长/正高
带压密封合座管制决议及激光安全在线监测
15.天津市翔悦密封材料股份有限公司
胺液系统腐蚀及应付措施
16.梁自生 中国石化广州分公司拓荒部 科 长
真金不怕火葬安设静拓荒腐蚀监控信息化
17.韩 磊 中石化安全工程估计院有限公司腐蚀防护内行
题目待定
18.梁海明 中科(广东)真金不怕火葬有限公司拓荒工程部主 管
真金不怕火葬企业拓荒智能防腐蚀管制平台开发及应用
19.张宏飞 中石化真金不怕火葬工程集团洛阳期间研发中心专科副总工
液化气管谈腐蚀露馅及逝世详尽分析
20.杨淦茗 中石化湖南石油化工有限公司储运部拓荒管制工程师
参会商酌:超等石化
石油化工驱动用汽轮机润滑油以及调速系统阐发维修战略以及数字化发展趋势
01.孟 剑 中国石化青岛真金不怕火葬公司 教高/真金不怕火油拓荒高等内行
助力“双碳达标”延迟润滑油寿命,减少拓荒故障的管制决议与应用
02.昆山威胜达环保拓荒有限公司威胜达油品处事部总监
化工企业拓荒润滑数字化管制系统管制决议
03.马 彦 原中国刀兵工业集团朔方华锦集团拓荒部润滑油管制中心处长
油液监测期间在石化拓荒管制与阐发中的应用
04.北京润谈油液监测期间有限公司
油液在线监测系统在拓荒智能运维中的应用
05.广维中控(天津)有限公司
普遍的润滑管制保险拓荒运行水平的提高
06.钱广华 原中国石化天津分公司化工部教高/拓荒内行
油液过滤拓荒在石化行业的应用共享
07.重庆市陆顺科技发展有限公司
细西宾,严管制,确保能量回收机组长周期运行
08.魏 巍 中国石化天津分公司真金不怕火油部高 工
催化裂化(FCC)催化剂高温反转炉系统优化调动
09.闫俊杰 中国石化催化剂有限公司长岭分公司新材长入车间高工/拓荒副主任
参会商酌:超等石化
作念好真金不怕火葬安设工程遐想的安全期间措施,确保真金不怕火葬企业过程安全
01.赖文川 中石油华东遐想院有限公司自控专科副总工程师
石油化工过程安设特阀检维修流动样子部
02.上海开维喜阀门有限公司
换热器健康会诊方法
03.上海板换机械拓荒有限公司
题目待定
04.纽威工程就业(苏州)有限公司
SCHENCK添加剂秤波动问题攻关期间讲究
05.魏兴军 中化泉州石化有限公司正 高
姿首及逝世系统防守性阐发期间
06.曹德舜 中石化安全工程估计院有限公司专 家
上海纽京—PDS球阀长周期运行管制决议
07.上海纽京阀门有限公司
题目待定
08.中石化广州工程有限公司
储运罐区计量管制和智能装车系统期间的应用
09.李 莉 中海油气(泰州)石化有限公司高等工程师,注册安全工程师
参会商酌:超等石化
压缩机蒸汽轮室安设乙烯发布于:北京市声明:该文不雅点仅代表作家本东谈主,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间就业。